三菱变频器改造风机节能(néng)案例
导读:三菱变频器改造风机节能(néng)案例
一、项目说明
五台设备共用(yòng)一台主電(diàn)机為(wèi)11KW的吸尘风机,用(yòng)来吸取電(diàn)锯工作时产生的锯屑。不同设备对风量的需求區(qū)别不是很(hěn)大,但设备运转时電(diàn)锯并非一直工作,而是根据不同的工序投入运行。几年前公司就对此风机实现了变频器控制,当时的方式是用(yòng)電(diàn)位器调节风量,如果哪一台设备的電(diàn)锯要工作时就按一下按钮,打开相应的风口,然后根据效果调電(diàn)位器以得到适当的风量。但工人在操作过程中时常会忘记开或者忘记关风口的阀门,这就造成实际情况不尽人意,車(chē)间灰尘太大,工作环境恶劣。最后干脆把变频器的输出调到50HZ,不再进行节能(néng)的调节。变频器只成了一个启动器,造成了资源的浪费。
二、改造方案
用(yòng)PLC接收各机台電(diàn)锯工作的信息并对投入工作的電(diàn)锯台数进行判断,根据判断,相应的输出点动作来控制变频器的多(duō)段速端子,实现多(duō)段速控制。从而不用(yòng)人為(wèi)的干预,自动根据投入電(diàn)锯的台数进行风量控制。根据投入运行的電(diàn)锯台数实施五个速段的速度控制。
PLC、電(diàn)脑、通讯接口及通讯線(xiàn)
三、方案实施
1、電(diàn)锯投入运行信号的采集
用(yòng)電(diàn)锯工作时的控制接触器的一对辅助常开触点控制一个中间继電(diàn)器,中间继電(diàn)器要选用(yòng)最少有(yǒu)两对常开触点的。用(yòng)其中的一对接入PLC的一个输入点,另一对控制一个气阀,气阀再带动气缸,用(yòng)气缸启闭设备上的风口。这样就实现了PLC对投入電(diàn)锯信号的接收,也实现了风口的自动启闭,简单实用(yòng)。
1)变频器参数的设定
使用(yòng)的变频器是三菱FR-A540系列。根据多(duō)段速控制的需要和风机运行的特点主要设定的参数如表2。
2)多(duō)段速控制时端子的组合
这个系列的变频器进行多(duō)段速控制的端子為(wèi)RL、RM、RH。通过这三个端子的组合最多(duō)可(kě)以实现七段速度运行。进行五段速度控制时的端子组合3)PLC输出端与变频器控制端子接線(xiàn)图、PLC的选取和程序的编写。
根据改造输入输出点数的需求,PLC选取的是Fx2N-16MR,其输入输出点分(fēn)配如表所示。
四、PLC编程1、启动与停止的程序
五、节能(néng)效果分(fēn)析
当变频器在50Hz和40Hz运行时在变频器输出侧实测数据:40Hz时電(diàn)流為(wèi)12.2A,電(diàn)压250V;50Hz时電(diàn)流為(wèi)15.8A,電(diàn)压為(wèi)370V。则P1=1.732*250*12.2=5.28kw
P2=1.732*370*15.8A=10.13kw
注:改造后每个小(xiǎo)时能(néng)耗仍可(kě)节约4.85个千瓦。
改造前每年消耗的電(diàn)能(néng)(按每天工作22小(xiǎo)时,每年工作250天计)W1=10.13*22*250=55715Kwh
改造后每年消耗的電(diàn)能(néng):
W2=5.28*22*250Kwh=29040Kwh
则每年节约電(diàn)能(néng)為(wèi)W=W1-W2=26675Kwh
如果以每度電(diàn)0.5元计,则每年节约電(diàn)费13337.5元。可(kě)见节能(néng)效果和经济效益当可(kě)观。
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